解决方案
信发铝电氧化铝循环水泵变频改造
1前言
广西信发铝电有限公司是山东信发集团实施“走出去”战略,在广西百色靖西投资兴建的一家集发电、矿山、氧化铝、碳素、铝深加工等产业于一体的现代化企业。集团总公司山东信发集团始建于1972年,现有总资产800余亿元,广西信发铝电有限公司一期工程包括3×155MW发电机组、160万吨氧化铝、16万吨电解铝矿山的选矿、洗矿等辅助工程。
广西信发铝电有限公司氧化铝(一期)的循环水系统配置4台水泵,根据季节不同,气温差异开启两台或三台循环水泵,对氧化铝有关生产设备进行冷却。由于水泵机组密封、机组效率、季节性温差等原因,往往是为了保证生产冷却需要,通常存在循环水系统开两台流量不够,开三台流量过大的情况,夏季运行流量却不足等现象,这就无法保证水泵机组的长期经济稳定运行,无法实现循环泵的功耗跟生产负荷随机调整,循环泵能耗居高不下。在保证生产冷却的同时减少循环水浪费、节约电耗即循环水泵改造的目的。
为了降低循环水泵的用电,提高水泵的运行效率,在2011年厂技改项目中,信发铝电公司氧化铝厂领导决定在循环水泵上采用山东金沙8888js官方电子科技发展有限公司生产的2套1120 kW /10kV高压变频器对1#~4#循环水泵进行调速改造。
2 改造设备现场参数
循环水泵主要负责分解槽的板式换热和精液降温,并为分解槽和立下软水系统,真空泵系统提供用水。通过凉水换热后的回水进行降温重新利用。循环水工艺流程如图1所示。
循环水泵房配置4台完全相同的循环泵,根据生产需要添加或减少投入的水泵数量。设备详细参数如表1、表2所示。
3循环水泵节能原理
根据水泵的压力-流量特性曲线按照工艺要求实现变速变流量控制,是节电的有效方法。
按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:
(1)
其中p为电机极对数,f为电机运行频率,s为滑差。
从式(1)看出,电机的同步转速正比于电机的运行频率(),由于滑差s一般情况下比较小(0~0.05),电机的实际转速约等于电机的同步转速。从所以调节了电机的供电频率,就能改变电机的实际转速,进而控制水泵流量的大小。
水泵功率与转速有下列三次方关系:
(2)
其中P为水泵消耗功率,KP为功率常数,n为电动机拖动水泵的转速。
由式(1)和式(2),得式(3):
(3)
根据式(3)可以计算出:当频率从50Hz降至45Hz时,可节约水泵能耗27%左右。
更直观的水泵工作曲线图如图2所示,泵的轴功率与流量和扬程有以下关系,P∝KQH,Q为流量,H为泵出口压力。由于循环水泵受管道阻力影响较小,在出口压力基本恒定的情况下,转速降低,流量降低,使泵的输出功率减小。这种情况下节能效益比恒压供水要显著得多。图2中阴影部分为节能功率。
4 风光JD-BP38系列高压变频系统技术参数
山东金沙8888js官方是国家高新技术企业,生产的风光牌JD-BP38系列高压变频器以高速DSP为控制核心,采用无速度矢量控制技术、功率单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,其谐波指标小于IEE519-1992的谐波国家标准,输入功率因数高,输出波形质量好,不必采用输入谐波滤波器、功率因数补偿装置和输出滤波器;不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,可以使用普通的异步电机。
JD-BP38-1120F高压变频器技术参数如表3所示。
5变频改造控制方案
变频调速系统操作方面,有远程控制和本地控制两种控制的方式,这两种控制方式可提高系统的安全性能。通过目前氧化铝厂已有的DCS对高压变频器运行状态进行监控,通过远控和本地对变频器进行控制,远控盒具有以下功能:开机、停机、急停、变频运行指示、变频停止指示、变频故障、频率指示及电流指示,并可在DCS上显示变频器的运行数据和当前状态,实时监控系统运行。
为了保证循环水泵系统的可靠性,变频器装置具有工频手动旁路装置,当变频器发生故障,停止运行时,在确认水泵及电机没有故障的情况下,电机可以手动切换到工频下运行,这样可以保证循环泵的供水要求,提高了整个系统的安全稳定性。
循环水泵变频系统具有如下特点:为变频器提供的交流220V控制电源掉电时,由于变频器的控制电源和主电源没有相位及同步要求,变频器可以使用UPS继续运行,不会停机;在现场速度给定信号掉线时,变频器提供报警的同时,可按原转速继续运行,维持机组的工况不变;变频器配置单元旁路功能,在局部故障时,变频器可将故障单元旁路,降额继续运行,减少突然停机造成的损失,如果变频器出现3个以上的故障单元,当前水泵可转工频运行,可保证生产不受影响。
6 变频改造主回路介绍
氧化铝循环水泵系统变频改造采用1#、2#水泵共用一套高压变频器,3#、4#水泵共用一套高压变频器。高压变频器采用一拖二手动旁路方案,即配备两台高压变频器。以1#、2#水泵为例说明其控制思路,其一次系统接线图路如图3所示,通过切换高压隔离开关把高压变频器切换到要运行的水泵上去。如图所示高压变频器可以拖动1#给水泵电动机实现变频运行,也可以通过切换拖动2#给水泵电动机实现变频运行。两侧给水泵电动机均具备工频旁路功能。
QF1和QF2分别为现场1#和2#循环水泵电源高压断路器;
QS11和QS21分别为1#、2#循环水泵电源高压隔离开关;
QS12、QS22、QS13、QS23为变频器旁路开关柜高压隔离开关;
变频器为风光JD-BP38系列高压变频器。
高压变频器控制电机为一拖二控制,旁路开关柜用于工/变频切换。QS11和QS21为2个高压隔离开关,变频器运行时,要求QS11和QS21同时闭合。QS12闭合,QS22断开,QS13断开,1#水泵变频运行;QS12断开,QS13闭合1#水泵工频运行;QS22闭合,QS12断开,QS23断开,2#水泵变频运行;QS22断开,QS23闭合,2#水泵工频运行;其中,QS12与QS13、QS22实现电气互锁,QS22与QS23、QS12实现电气互锁;将控制柜“远控/本控”开关打至“远控”位置,将相应水泵断路器“就地/远方”开关打至“远方”位置,可实现水泵的远控操作。
7循环水泵电机变频注意事项
(1)目前,1#、2#电机共用一台变频器,3#、4#电机共用一台变频器。
(2)每次起泵、倒泵前电话通知电气值班人员电话、确认哪台电机使用哪台变频器。
(3)开机:每次变频启动电机确认给定最小频率35Hz后方能启动,待电机转速达到35Hz后手动把电磁阀门打开,直到全开后,把电磁阀手动开关转到自动,再把水泵频率开到生产所需的频率。
(4)停机:先把电机运行频率降到35Hz以下,看电磁阀门是否关闭,确认电磁阀门完全关闭后再点“停机”按钮,把设备完全停下来。
8 现场设备改造测试节能效果
循环水泵变频改造后,2011年6月,两套高压变频器一次性投入生产,至今运行正常。经过厂节能服务中心测试,系统达到了预期的效果。水泵变频改造后,循环水泵输入电流有明显下降,设备实现了软起动,改善了设备的运行工况,极大地减轻了设备起动时对供配电系统的冲击。改造后的实际测量数据如表4所示。
为了对比改造前后的节能效果,在生产负荷基本相同的条件下,当工频运行时,原系统为1#、2#、4#循环水泵投入运行,经统计三台泵总的耗电量平均约为3300kW/h。当变频运行时,此时设备1#、4#循环水泵为变频运行,2#循环水泵为工频运行(全开阀门),3#循环水泵作为备用。抄录分解循环水耗电计量表数据如表5所示。
变频耗电=692.6+1100.57+697.7=2490.87kW/h
节电量=原工频耗电-变频耗电=3300-2490.87=809.13kW/h
节电率=节电量/原工频耗电=809.13/3300=24.5%。
另外循环水泵变频改造后,具有软启动、软停止;提高了机组水泵的运行效率;现场噪音大大降低,有效改善现场的运行环境,操作人员反映良好;便于实现厂循环水泵机组控制系统自动化管理。
9结束语
经过国内变频器厂家的不断努力,国内变频器产品以其性能良好,性价比高,良好的本地化服务,广泛应用于各行各业,并且综合效益显著,能短期内为用户收回投资。随着国家对节能减排工作力度空前加大,变频调速技术发展前景十分广阔,已迎来历史黄金发展时期。